首钢京唐长度延长10公分 实现降本10万元妙招

来自AI助手的总结
首钢京唐三高炉制粉喷煤系统氮气消耗大,于雪冬等将吹扫支管出气孔延长,降本增效成果显著 。

降本增效对企业发展至关重要。首钢京唐三高炉的制粉喷煤系统是氮气消耗大户。原设计中,吹扫管道出气孔与布袋入口距离远,氮气易“逃逸”,无法有效到达布袋底部,为保证吹扫效果,就得提高气源压力,这既浪费能源又增加成本。

面对这一难题,制粉岗位班长于雪冬和同事李立伟一起想办法。李立伟提到要是喷吹头再近点就好了,这启发了于雪冬,他想到把支管喷吹头加长。

于是,于雪冬以“厘米级”精度改进,经测绘和模拟分析,将吹扫支管出气孔从5公分延长到15公分,让氮气喷射实现“靶向聚焦”。这一改动效果显著,氮气有效利用率提升超50% 。
不仅如此,吹扫系统氮气压力下调60千帕,流量降低40立方米,每年节省氮气成本10万余元。同时布袋使用周期延长,系统稳定性增强。这表明降本增效要注重细节,精准发力。高炉制粉岗位职工也会继续精益求精,助力企业提升竞争力。

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